Archive for the ‘Quadcopter’ Category

Das war die Saison 2012

Dez
3

Wenn ich mir die anderen Seiten im Blogroll (und erst recht meine…) so ansehe, dann darf die Saison 2012 durchaus als geschlossen gemeldet werden. Immer weniger Posts in immer größeren Abständen zeugen von Wind, Regen & Hobbykeller. Das miese Wetter der letzten Wochen verwandelt meinen Flugplatz regelmäßig in einen vermatschten Feldweg, der einem jegwedes Parken -und gar Fliegen- sehr schnell vermiest. Somit stehen die beiden KDS seit 6 Wochen arbeitslos herum, so dass ich die Lipos diese Woche winterfest machen werde.

Hier geht es über die kalte Jahreszeit an der Quadrocopter-Front weiter. Mittlerweile ist mein FPV-Projekt mehrfach geflogen, es funktioniert sogar ganz gut, auch wenn der FPV-Einstieg mit einem Quadrocopter objektiv betrachtet nicht das Wahre ist. Über die aktuelle Experimentalplattform, die verwendeten Komponenten und das Fliegen an sich werde ich später eingehen. Geplante Themenschwerpunkte:

  1. Die verwendeten Komponenten: Kamera, Videosender, Antenne, Videoempfänger, Brille
  2. Zusammenspiel, Verkabelung, Aufbau
  3. Quadrocopter als Träger der FPV-Lösung
  4. Erstes Abheben: FPV-Fliegen mit dem Quadro
  5. Und jetzt?

Ansonsten bin ich mit diesem Jahr zufrieden. Die Trainingsziele stationäre Piroflips mit Wiederholungen sowie Rücken-Rückwärtshurricanes gegen den Uhrzeigersinn habe ich erreicht, an Bruch gab es auch schon Schlimmeres zu beklagen. Den Winter über werde ich mehr am FPV-Projekt arbeiten und mir weniger draußen die Finger abfrieren. Ich muss schon zugeben, dass der Drang, auch im Winter jedes Wochenende auf der Wiese zu stehen, deutlich nachgelassen hat. Aber genau dafür gibt es ja Winterprojekte: ablenken, bauen, und die schlimme Jahreszeit mit möglichst wenig Nebenwirkungen überstehen :)

Fotos vom Quad

Sep
9

Hier die versprochenen Bilder des Quadcopters. Mit knapp 67 cm Spannweite (Motor zu Motor) und den 10×4.7 Propellern ist der Quad nicht gerade klein, das Abfluggewicht beträgt derzeit 750 Gramm zzgl. eines 3s 2200mA Lipo. Mit den 25/35C Zippy steht der Timer auf 8 Minuten, nachgeladen werden 1800mA. Flugzeit und entnommene Kapazität gehen daher vollkommen in Ordnung. Hier ein paar Bilder:

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Das Setup in der Übersicht:

  1. KKBoard 2.0 LCD Flightcontroller
  2. Flyduino Universal-Cheeseplate, Aluminium-Ausleger (32cm Länge)
  3. 4x EMaxx CF 2822
  4. 4x Hobbyking SS18/20 Brushless-Controller
  5. Spektrum AR6100 an enier Spektrum DX8i

Wie erwähnt bin ich von dem Frame begeitert. Die Centreplate ist sehr steif und bietet genug Platz zur Unterbringung der Komponenten. Der Clou (für die Copterprofis unter euch möglicherweise langweiliger Standard) ist der in die Plates integrierte Stromverteiler. Mittig 2 Lötanschlüsse für den Lipo, dann 8 weitere Ausgänge auf der Platte verteilt für die Regler. Das Zusammenbraten irgendwelcher Stromverteiler entfällt damit und das Ganze ist eine übersichtliche, saubere Konstruktion.

Je nachdem, wie schnell ich meinen Nachwuchs zum Filmen überreden kann, wird es ggfs. zweitnah ein Flugvideo geben. Die Agilität ist für mein Empfinden beachtlich, Power ist ebenfalls mehr als ausreichend vorhanden. Derzeit bin ich mir noch nicht sicher, wie es weitergeht. Ich werde vorübergehend ein billiges Heli-Landegestell drunterbauen, da mittelfristig ein Gimbal interessant ist. Und irgendwo, tief hinten im Kleinhirn, ruft das Belohnungszentrum immer noch leise “FPV! FPV!”. Wie steht es eure FPV-Erfahrungen?

Das Projekt Quadcopter neigt sich dem “Abschluss”

Sep
6

Beim Projekt “Quadcopter” habe ich nun Nägel mit Köpfen gemacht und noch einmal Geld in die Hand genommen. Es macht nach wie vor Spaß und die Materie ist interessant, so dass es folgende Upgrades gibt:

  1. Motoren: die günstigen Chinaklingeln wurden gegen vier EMaxx CF 2822 ausgetauscht. Mit diesen Motoren habe ich an den Depron-Eigenbauten schon beste Erfahrungen sammeln dürfen, was mich beim Einbau auch wieder bestätigt hat. Bei dem Setpreis von 49 EUR inkl. Versand auf eBay fragt man sich, warum man erst mit Chinaware herumexperimentiert, die auch nicht viel billiger ist.
  2. Flightcontroller: Hobbyking hat ein neues Quadcopter-Board im Onlineshop, das KK Board 2.0 LCD. Ich werde dazu später einen separaten Post aufmachen, soweit bin ich aber sehr zufrieden damit. Menüvisualisierung per LCD-Display, intuitive Benutzerführung, mit lächerlichen 29,- USD kaum teurer als das simple Einsteigerboard zu 14,95 USD!
  3. Frame: an den billigen Chinaframes habe ich mich sattgesehen, auch hier darf es ein wenig mehr sein. Ich habe mich für das Flyduino Universal Cheeseplate Set entschlossen, bei dem lediglich die Ausleger separat erworben werden müssen. Hier bevorzugt jeder Pilot etwas anderes: Material (CFK, Alu), Optik (Natur, Eloxiert), Spannweite, man hat die Wahl. Dieses Board ist durchdacht, hat einen integrierten Stromverteiler und ist um Welten steifer und robuster als es China hergibt.

Die Ausleger habe ich in Österreich bei CNCSHOP.AT bestellt: 15mm Alurohr, 3 laufende Meter, zu insgesamt 15 EUR inkl. Versand (aus Österreich wohlgemerkt!). Die Lieferung war am übernächsten Tag hier, es ist bereits alles montiert und verbaut. Der Quad ist alleine mit diesem Frame schon aus einer ganz anderen Welt – der geringe Mehraufwand im Vergleich zum Chinamodell lohnt sich wirklich, anstelle knapp unter 30 EUR waren es jetzt kaum doppelt so viel: 57 EUR, Made in Germany.

Bilder & Ergebnisse der Testflüge folgen…

Statusmeldung: Mode 3 und seine Folgen.

Sep
1

Fast 10 Wochen und kein einziger Post. Nachdem der Stress an diversen anderen Baustellen nachlässt, putze ich hier Staub und lüfte im Blog. Ich lebe noch, fliege noch, nur habe ich absolut keine Zeit, mich auch nur ansatzweise um das Blog zu kümmern. Dafür posten andere fleißig

Fassen wir die aktuellen Ereignisse zusammen. Vor 2 Wochen haben wir das Forumstreffen von Fly-Negative.de auf dem Flugplatz des MFC Rheinhausen veranstaltet. Dieses Event kann man nur als “Durchweg gelungen!” einstufen, es hat wirklich alles wie am Schnürchen funktioniert. Wenn man bedenkt, dass wir als Veranstalter alles andere als Profis auf diesem Gebiet sind freut es um so mehr, dass die Stimmung so gut war. Blauer Himmel, Sonnenschein, glücklicherweise waren genug Pavillons für Piloten und Gäste vorhanden. Die Flugslots waren mehr als komfortabel gestaltet, so dass jeder der über 20 Piloten fliegen konnte wie er wollte. Für das leibliche Wohl sorgten massig Getränke, Kuchen und die Grillmannschaft, zu sehen gab es alles zwischen 450er und Turbinenhelis. Um euch selber einen Eindruck von der Veranstaltung machen zu können, findet ihr einige Bilder im Galeriebereich von Fly-Negative.de, auch Flugvideos findet ihr im Forum. Teil 3 startet im übrigen mit einem Flug von mir :)

Famos auch, dass bis 18:00 kein einziger Crash zu beklagen war. Und da das so nicht geht, habe ich halt die Sache in die Hand genommen. Beim Anpassen des Displaykontrasts meiner DX8 habe ich Depp vor dem Herrn versehentlich den Mode von 2 auf 3 geändert (die beiden Setuppunkte liegen direkt nebeneinander). Ich weiß nicht was mich da geritten hat, ich habe es einfach mit halbem Hintern gemacht und nichts bemerkt. Was jetzt passieren wird, ist jedem klar. Ich hebe mit dem Innova 550 ab, und nichts ist da wo es hingehört. Der Switch auf Mode 3 tauscht Roll & Gier, meinen sonst üblichen Preflightcheck habe ich bei diesem 6ten Flug sein gelassen, wofür ich übelst bestraft wurde. Etwas hilfloses Herumgeeier (man kommt in dieser Situation einfach nicht drauf, was eigentlich los ist), in der totalen Ratlosigkeit vergessen den Motor auszumachen und als Finale aus Kniehöhe eingeschlagen. Autsch! Dank Boomstrike ist so einiges über den Jordan gegangen, ich nutze die Gelegenheit (ha ha) und rüste direkt auf den neuen V2 Flybarless-Kopf von KDS um. Damit gibt es also hier auch wieder neue Posts zu erwarten.

Was gibt es sonst noch? Quadcopter: Umstieg auf das Hobbyking KK Board 2.0 inkl. LCD-Display und Anschaffung eines ordentlichen Frames. Aber hier verrate ich später mehr…

Live on tape: Hobbyking Quadcopter

Feb
26

Der Hobbyking Quadcopter als Video, hier ist es. Ich bin mit der Dualrate für Nick und Roll heute rauf auf 110% gegangen, nach jedem Flug will man den Copter wendiger und aggressiver haben. Einzig und allein die Gier-Drehrate bleibt extrem gering, was ich selbst mit 150% Dualrate und -60% Expo nicht bissiger hinbekomme. Aber who cares? Den aktuellen Stand wollte ich erreichen: kleines Budget, viel Spaß. Mission accomplished :)

Aber nun zum Video, am besten schaut ihr es in 780p direkt auf YouTube an…